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山東40cr無縫(féng)鋼管冶煉工藝流程與冶金質量(liàng)

發布者:山東聊城嫩草影院免费版管業有限公司  發布時(shí)間:2016/1/15  閱讀:4729

山東40cr無縫鋼管冶煉工(gōng)藝流程與冶金質(zhì)量

山東40cr無縫(féng)鋼管冶煉工藝流程與冶金質量 1.山東40cr無縫鋼(gāng)管工藝流程 <BR>40Cr鋼管采用的工藝流程為“鐵水預處理→120t頂底複吹轉爐冶煉→LF精煉→RH真(zhēn)空處理→6流280mm×380mm方坯連鑄”。 <BR>1.1轉爐冶(yě)煉 <BR>與其它40Cr鋼管鋼種冶煉工藝相比,40Cr鋼管並未在轉爐冶煉工藝作出大調整,即采(cǎi)用現行的擋渣技術和增碳法,實際操作中轉爐終點碳基本控製在0.03%~0.07%。主(zhǔ)要區別在於:(1…

山東40cr無縫鋼管冶煉(liàn)工藝流程與(yǔ)冶金質量

1.山東40cr無(wú)縫鋼管(guǎn)工藝(yì)流(liú)程
40Cr鋼管采用的工藝流程為“鐵水預處理(lǐ)→120t頂底複吹轉爐冶煉(liàn)→LF精煉→RH真空處(chù)理→6流280mm×380mm方(fāng)坯連鑄”。
1.1轉爐冶煉
與其它(tā)40Cr鋼管鋼種(zhǒng)冶煉工藝相比,40Cr鋼管並未在轉爐冶煉工藝作出大調整,即采用現(xiàn)行的擋渣技術(shù)和增碳法,實際操作中轉爐終點(diǎn)碳基(jī)本控製在0.03%~0.07%。主要區別(bié)在於:(1)適(shì)當加大轉爐造渣量(多加(jiā)造渣料20kg/t鋼),轉爐采用流渣操作,以降低(dī)轉爐終點磷含量;(2)轉爐終點前1min加人高鎂料造渣,稠化終渣減少下渣量,算可減少下渣(zhā)量2~4kg/t鋼;(3)轉(zhuǎn)爐采用低拉增碳法冶煉軸承(chéng)鋼(gāng)時,終點轉爐(lú)渣的氧化性指標全鐵(TFe)幾乎達到了23%以上。為(wéi)此,采用了出(chū)鋼過(guò)程中加人含CaC2的脫氧劑對鋼渣進行預(yù)脫氧,出鋼後渣中FeO平均降低到4.5%;(4)轉爐出鋼(gāng)後采用鋁深脫氧方式,控製鋼中(zhōng)s在0.03%以上,降低鋼(gāng)中氧活度到5.0×10-5以下(xià);(5)出鋼後(hòu)大流量吹氫,利用鋼(gāng)水的熱容量使鋼包渣熔化。
1.2LF+RH精煉
在轉爐冶煉節奏下,一般40Cr鋼管(guǎn)LF的(de)純精煉(liàn)時間不能高於25min,為此采用了鋁丸對鋼渣進行快速脫氧(yǎng),可使LF平均精煉時間控製(zhì)在20min內,實測精煉渣中的(de)FeO可控製在0.5%~1.15%(平均為0.75%)。為了避免軸承鋼的D類夾雜(zá)超標,要求精煉渣堿度必須控製(zhì)在(zài)5.0以下,實際生產控製見表1。要求(qiú)40Cr鋼管在(zài)極限真空條件下處理13min以上,實(shí)際40Cr鋼管純處理時間在13~15min。

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