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山東40cr無縫鋼管冶煉工藝流程與(yǔ)冶金質量

發布者:山東聊城嫩草影院免费版管業有限公司  發布時間:2016/1/15  閱讀:4851

山東(dōng)40cr無縫鋼管(guǎn)冶煉工藝(yì)流(liú)程與冶金質量

山東40cr無縫鋼管冶(yě)煉工藝流程與冶金質量(liàng) 1.山(shān)東40cr無縫鋼(gāng)管工藝流程 <BR>40Cr鋼管采用的工藝流(liú)程為“鐵水(shuǐ)預處理(lǐ)→120t頂底複(fù)吹轉爐冶煉→LF精煉→RH真空處理→6流280mm×380mm方坯(pī)連鑄”。 <BR>1.1轉爐冶(yě)煉 <BR>與其它40Cr鋼管鋼種冶煉工藝相比,40Cr鋼管並未在轉爐冶煉工(gōng)藝作出大(dà)調整,即采用現行的擋渣技術和增碳法,實際操作中轉爐終點碳基本(běn)控製在0.03%~0.07%。主要(yào)區別在於:(1…

山東40cr無縫(féng)鋼管冶(yě)煉工藝流程與冶金質量

1.山東40cr無縫鋼管(guǎn)工藝流程
40Cr鋼(gāng)管采用的工(gōng)藝(yì)流程(chéng)為“鐵(tiě)水預處理→120t頂底複吹轉爐冶煉→LF精煉→RH真空處理→6流280mm×380mm方坯連鑄”。
1.1轉(zhuǎn)爐冶煉
與其它40Cr鋼管鋼種冶煉工藝相比,40Cr鋼管並未在轉爐冶煉工藝(yì)作出大調整,即采用現行的擋渣技術和增碳法,實際操作中轉爐(lú)終點碳基本控製在0.03%~0.07%。主要區別在於:(1)適當加大轉爐造渣量(多加造渣(zhā)料20kg/t鋼),轉爐采用流渣操作,以降低轉爐終(zhōng)點磷含量;(2)轉爐終點前1min加人高鎂料造渣,稠化終渣減少下渣量,算可減少下渣量2~4kg/t鋼;(3)轉(zhuǎn)爐采用低(dī)拉增(zēng)碳法冶煉軸承鋼(gāng)時,終點(diǎn)轉爐渣的氧化性指標全鐵(TFe)幾乎達到了23%以上。為(wéi)此,采用了出鋼過程中加人含CaC2的脫(tuō)氧劑對鋼渣進行預脫氧,出鋼後(hòu)渣中FeO平均降低到4.5%;(4)轉(zhuǎn)爐出(chū)鋼後采用鋁深脫氧方式,控製鋼中s在0.03%以(yǐ)上,降低鋼中氧活度到(dào)5.0×10-5以下;(5)出(chū)鋼後大流量吹氫(qīng),利(lì)用鋼(gāng)水的熱容量使鋼包渣熔化。
1.2LF+RH精煉
在轉爐冶煉節奏下,一般40Cr鋼管LF的純精(jīng)煉(liàn)時間不能高於25min,為此采用了鋁丸對鋼渣進行快速脫氧,可使LF平均精煉時間控製在20min內,實測精煉渣中的FeO可控製在0.5%~1.15%(平均為0.75%)。為了避免軸承鋼(gāng)的D類夾雜超標,要求精煉渣堿度必須控製在5.0以下,實際生(shēng)產控製見表1。要求40Cr鋼(gāng)管在極限真空條(tiáo)件下處理(lǐ)13min以(yǐ)上,實際(jì)40Cr鋼管純處理時間在13~15min。

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